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深圳伺服馬達維修 CNC維修經(jīng)驗

加工中心機械系統(tǒng)故障實例,對加工中心機械系統(tǒng)常見故障
進行歸納和闡述,全面分析了故障產(chǎn)生的原因,系統(tǒng)介紹了檢修的具體步驟,提
出了相應的維修、保養(yǎng)措施。
關鍵詞:加工中心;檢修
一、主軸系統(tǒng)常見故障
1.主軸發(fā)熱,旋轉(zhuǎn)精度下降
某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲大,但用手撥
動主軸轉(zhuǎn)動阻力較小。
(1)故障分析。主軸部件解體檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:①主軸軸承潤滑脂
內(nèi)混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣
動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內(nèi),造成潤滑不良,導致發(fā)熱且有
噪聲;主軸內(nèi)錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心;
②前軸承預緊力下降,軸承游隙變大;③主軸自動夾緊機構內(nèi)部分碟形彈簧疲勞
失效,刀具未被完全拉緊,有少許竄動。
(2)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調(diào)整軸承游隙,軸向游隙 0.003mm,
徑向游隙士 0.002mm;自制簡易研具,手工研磨主軸內(nèi)錐孔定位面,用涂色法檢
查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于 85%;更換碟形彈簧。將修好的主
軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于 0.006mm,遠端 150mm處小
于 0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,故障
排除。
(3)改進措施:
①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯;
②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空氣干燥器工作是否正
常;
③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;
④嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修,不得帶病運行。
2.主軸部件的拉桿鋼球損壞
  (1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心主軸內(nèi)刀具自動夾緊機構的拉桿鋼球和刀柄
拉緊螺釘尾部錐面經(jīng)常損壞。
(2)故障分析。檢查發(fā)現(xiàn),主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協(xié)調(diào)。這是因
為限位開關擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動作到位,增壓缸活
塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有完全松開的情況下強行拔刀,損壞
拉桿鋼球及拉緊螺釘:
(3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓調(diào)整至
0.5~0.8MPa,試用后故障消失。
(4)改進措施:
①定期檢查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測刀具自動夾緊機構各部分的運行狀
況,及時消除故障隱患;
②定期檢查調(diào)整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,檢驗液壓油質(zhì),如氧化變質(zhì)應及時更
換。
3.主軸部件的定位鍵損壞
(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸前端撥動刀柄旋轉(zhuǎn)
的定位鍵局部變形。
(2)故障分析。響聲主要出現(xiàn)在機械手插刀階段,故障初步確定為主軸準停
位置誤差和換刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準停位置
不準的原因可能是主軸準停裝置電氣系統(tǒng)參數(shù)變化、定位不牢靠或主軸徑向跳動
超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現(xiàn)固定螺釘松動,機械手插刀時刀柄鍵
槽未對正主軸前端定位鍵,定位鍵被撞壞。主軸換刀參考點接近開關的安裝位置
同樣有松動現(xiàn)象,使換刀參考點微量下移,刀柄插人主軸錐孔時錐面直接撞擊主
軸定心錐孔,產(chǎn)生異響。

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