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深圳市快修機電設備有限公司 |
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加工中心維修 CNC維修經驗一、主軸系統(tǒng)常見故障 1.主軸發(fā)熱,旋轉精度下降 某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲大,但用手撥動主軸轉動阻力較小。 (1)故障分析。主軸部件解體檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:①主軸軸承潤滑脂內混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內,造成潤滑不良,導致發(fā)熱且有 噪聲;主軸內錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心; 、谇拜S承預緊力下降,軸承游隙變大;③主軸自動夾緊機構內部分碟形彈簧疲勞失效,刀具未被完全拉緊,有少許竄動。(2)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調整軸承游隙,軸向游隙 0.003mm,徑向游隙士 0.002mm;自制簡易研具,手工研磨主軸內錐孔定位面,用涂色法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于 85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于 0.006mm,遠端 150mm處小于 0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,故障排除。 (3)改進措施: ①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯; 、陔S時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空氣干燥器工作是否正常; 、酆侠戆才偶庸すに,避免材料切除率陡變; 、車澜摵蛇\行,有故障應及時報修,不得帶病運行。 2.主軸部件的拉桿鋼球損壞 (1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心主軸內刀具自動夾緊機構的拉桿鋼球和刀 拉緊螺釘尾部錐面經常損壞。 (2)故障分析。檢查發(fā)現(xiàn),主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協(xié)調。這是因為限位開關擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動作到位,增壓缸活塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有完全松開的情況下強行拔刀,損壞 拉桿鋼球及拉緊螺釘: (3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓調整至0.5~0.8MPa,試用后故障消失。 (4)改進措施: 、俣ㄆ跈z查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測刀具自動夾緊機構各部分的運行狀況,及時消除故障隱患; ②定期檢查調整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,檢驗液壓油質,如氧化變質應及時更換。 3.主軸部件的定位鍵損壞 (1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸前端撥動刀柄旋轉的定位鍵局部變形。 (2)故障分析。響聲主要出現(xiàn)在機械手插刀階段,故障初步確定為主軸準停位置誤差和換刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準停位置不準的原因可能是主軸準停裝置電氣系統(tǒng)參數(shù)變化、定位不牢靠或主軸徑向跳動 超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現(xiàn)固定螺釘松動,機械手插刀時刀柄鍵槽未對正主軸前端定位鍵,定位鍵被撞壞。主軸換刀參考點接近開關的安裝位置同樣有松動現(xiàn)象,使換刀參考點微量下移,刀柄插人主軸錐孔時錐面直接撞擊主軸定心錐孔,產生異響。 (3)故障處理。調整霍爾元件的安裝位置后擰緊并加防松膠。重新調整主軸換刀參考點接近開關的安裝位置,更換主軸前端的定位鍵,故障消失。 (4)改進措施定期檢查清潔主軸準停裝置和主軸換刀參考點定位裝置,注意 觀察刀柄插入主軸錐孔時的狀態(tài),及時消除故障隱患。 二、進給傳動系統(tǒng)常見故障 1. Y軸運動中斷 (1)故障現(xiàn)象某 CINCINNATI立式加工中心,Y軸運動到某點后中斷。 (2)故障分析。經檢查,Y軸斷路器跳閘,復位后 Y軸仍不能運動。初步確定為 Y軸卡死或伺服驅動系統(tǒng)故障。首先檢查 Y向滑座導軌及鑲條間隙,無問題。斷電后用手不 1fed能轉動 Y軸滾珠絲桿螺母機構,確認系因日常維護保養(yǎng) 不當,致使 Y軸絲桿螺母卡死。 (3)故障處理。取出 Y軸滾珠絲桿螺母副,找一合適的鉗臺夾緊,將鎖緊螺母退松,用手轉動滾珠絲桿。徹底清洗后重裝并調整絲桿螺母副的預緊力。預緊力一般為最大載荷的 1/3,是靠測量預緊后增加的摩擦力矩來換算的。將滾珠絲 桿螺母副裝回加工中心,檢查并調整絲桿兩端向心推力組合軸承的預緊力,用手轉動滾珠絲桿的松緊程度以初定預緊力大小,重新調整滑座導軌及鑲條間隙。試車后故障排除。 (4)改進措施: ①及時、徹底清理加工中心各部分的切屑,防止灰塵或切屑進入滾珠絲桿螺母副; ②工作中應避免碰擊滾珠絲桿螺母副防護裝置,防護裝置一旦損壞應立即更換; ③每半年清除一次滾珠絲桿上舊的潤滑脂,涂上新的潤滑脂。 2. X、Y兩軸插補加工圓臺(或內孔)時,圓度誤差超差 (1)故障現(xiàn)象。某 CINCINNATI立式加工中心 X、Y兩軸聯(lián)動加工圓臺時差大,工件圓臺在過象限處有一較明顯的起伏。 (2)故障分析。初步判斷是 X、Y軸的定位精度差或是 X、Y軸有關位置補 參數(shù)變化。調出 CNC系統(tǒng) X、Y軸位置補償參數(shù)檢查,均在要求范圍。在 JOG模式下低速轉動 Y軸,用千分表檢查,發(fā)現(xiàn) Y軸軸向竄動達 0.2mm。檢查 Y軸 進給傳動鏈前、后支承座,絲桿電機支架及電機軸承無異常,絲桿軸承座內軸承游隙及預緊正常,但軸承座壓蓋輕微松動。 (3)故障處理。調整絲桿軸承座壓蓋,使其壓緊軸承外圈端面,擰緊鎖緊螺母。重新檢測 Y軸軸向竄動,小于 0.005mm。重裝后試加工,故障排除。 (4)改進措施: 、偌訌娺M給傳動鏈的日常檢查維護,及時緊固松動部位; |